提高球面NMRV040蝸輪蝸桿減速機質量的方法探究。為了進步解決球面蝸輪副存在的問題,提高產品質量,我們對以前的生產情況進行了全面分析,發現影響球面蝸輪蝸桿減速機質量的原因是多方面的:設計參數落后;倒坡修正型落后;蝸桿齒面硬度低,蝸輪齒面硬度高;軸承結構不合理;工藝工裝精度低等等。在此基礎上制訂了進步提高球面蝸輪蝸桿減速機質量的計劃,并進行了球面蝸輪副全修正型試驗。為了不至于影響生產,又能解決生產中的實際問題,因此決定采用十幾臺不合格的RV減速機作為試驗對象,雖然蝸桿已進行過倒坡修形,但由于我們的產品僅做單向運轉,所以全修正型修正后齒側間隙稍增加,般增加0.1毫米左右,對RV減速機的工作沒有影響。
為了達到全修正型球面蝸輪副的要求,我們采用了電火花跑合的方法,電源為雙閘流管脈沖發生器,蝸輪蝸桿減速機內加入24號汽缸油,緣蝸輪軸,并在蝸輪軸上加上定負荷,消除軸承間隙,保持放電油膜,跑合前將RV減速箱的蝸輪及蝸桿位置調整好,并做好標記,以便清洗后找正。開始跑合時般蝸桿接觸點部位,然后向兩端發展,待入口和出口全部跑起來,此時蝸輪齒面凹斗就已形成,即可停止跑合,跑合時所采用的標準為精-中(或精)-精,以保持良好的齒面光潔度。RV減速機的蝸輪開始接觸在齒面中心偏入口邊的條線寬約10毫米左右,經跑合逐漸發展出現凹斗,般凹斗部寬30-35毫米,根部寬25-30毫米,深度0.5毫米左右。總跑合時間般約在4-6小時,跑合好后進行清洗安裝。按標記進行安裝后,即可進行雙接觸線檢驗。其方法是在蝸輪蝸桿伺服減速機中蝸輪齒側面涂上薄薄的層紅丹,利用另齒面反轉,使涂紅丹的齒轉到與蝸桿齒面嚙合的部位,然后在蝸輪軸上加負荷,使紅丹齒面與蝸桿齒面壓緊,轉動蝸桿個小角度,再利用涂紅丹齒的背面反轉上來,就可以在被蝸桿包圍的幾個蝸輪齒面上看出雙接觸線。實際情況是,由于蝸桿齒未全部跑起來(電火花跑合),特別是入口齒未跑起來,因此蝸輪第個齒偏于齒接觸。正常雙接觸線應該是在球面蝸輪副運轉過程中,任何時刻RV減速機蝸輪和蝸桿均有2Z’-1條線接觸(Z’為蝸桿包圍蝸輪齒數),如Z’=5時則有9條線同時接觸。對個蝸輪輪齒來說,其通過全部蝸桿齒,接觸線應從凹斗兩端逐漸過渡到中間,然后離開嚙合,發果把蝸輪取出,也同樣可以看到蝸桿齒上的雙接觸線。
球面蝸輪蝸桿NMRV040減速機的調整:球面蝸輪副經電火花跑合、清洗、重新安裝后出現雙接觸線,馬上加負荷使用并不定很好。因為在加負荷后,蝸桿將由于軸承的間隙和變形產生軸向移動,所以蝸輪副雙接觸線的良好位置將遭到破壞。這樣就必須進行蝸桿的軸向調整,使RV減速機能在工作負荷下保持雙接觸線位置。這樣才能充分發揮球面蝸輪副高承載能力的特性。從我們調整絞車蝸輪蝸桿減速機來看,在同樣超負荷吊到12噸情況下,調整不好的運轉電流高達50-60安培,油溫猛升甚至冒煙,運轉時間長則出現齒面擦傷和膠合現象。而經調整好的運轉電流僅有25-30安培,且長時間運轉油溫不上升。因此正確的調整是球面蝸輪副生產的重要環節。http://www.dpcd.cn/Products/nmrv040jsj.html
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